通過直流電阻測(cè)量,可以檢查變壓器引線的焊接或連接質(zhì)量,繞組是否在匝間短路或開路,以及分接開關(guān)是否接觸良好。
案例1:一臺(tái)16000kVA、6.3kV變壓器,處理前低壓繞組三相不平衡率為2.82%,二次繞組三相分離,分別測(cè)量直流電阻,B為比A相和C相大7.8%,檢查發(fā)現(xiàn)B相繞組的引線焊接不良,三根扁銅線其中一根斷線,纏繞7-8層白布帶燒黑。再處理后直流電阻正常,三相不平衡率降至0.005%。
案例2:31500kV、10kV變壓器,出廠直流電阻不平衡率為3.6%,運(yùn)行前為2.5%,預(yù)試時(shí)為2.7%。突然短路后,測(cè)得不平衡率為3%。沖擊合閘5次后,實(shí)測(cè)直流電阻不平衡率為42.8%。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn):
1)低壓1支A相線圈下部出口第2匝間短路,絕緣及隔片燒毀。
2)短路匝繞組的軸向和徑向位移約為20mm。
案例3:一臺(tái)120000kVA、220kV變壓器已運(yùn)行25年。1991年發(fā)現(xiàn)直流電阻異常,不平衡率達(dá)到4.2%。
測(cè)量低壓繞組出線端連接器的接觸電阻,發(fā)現(xiàn)B端和C端已從10uΩ增加到300uΩ。檢查發(fā)現(xiàn)低壓繞組B、C引出線兩個(gè)接頭上的螺母和螺釘被熔化。螺母和墊圈有燒痕和熔點(diǎn)。
案例4:對(duì)于2000kVA、63kV的變壓器,直流電阻測(cè)試結(jié)果發(fā)現(xiàn),在9號(hào)分接位置,直流電阻偏差為9.8%。檢查發(fā)現(xiàn)有載調(diào)壓開關(guān)彈簧壓力不足,螺絲沒有擰緊,開關(guān)機(jī)械開關(guān)不到位。極性開關(guān)與公共點(diǎn)K虛接點(diǎn),接點(diǎn)有電弧燒痕,處理后直流電阻平衡。
案例5:一臺(tái)SFPSL-120000/220變壓器已投入運(yùn)行18年,以往所有測(cè)試結(jié)果包括直流電阻均正常。110kV側(cè)CT發(fā)生表面閃絡(luò)事故后,變壓器跳閘起火。分析直流電阻測(cè)試結(jié)果,發(fā)現(xiàn)各相電阻的不平衡率符合全規(guī)要求。在事故上半年的測(cè)試結(jié)果中,雖然中壓側(cè)三相直流電阻平衡,但在相同溫度下與往年不一樣。與平均測(cè)試值相比,每相增加約8.15%(高低壓均不超過2%),說(shuō)明中壓側(cè)中性點(diǎn)套管存在接觸不良缺陷,但測(cè)試后不加分析,正常運(yùn)行無(wú)電流。通過,色譜圖無(wú)法反映,直到發(fā)生事故。
案例6:一臺(tái)120MVA、220kV變壓器在輕、重功率保護(hù)和差動(dòng)保護(hù)、注油、油層析分析為電弧放電過程中突然跳閘,涉及固體絕緣特性。高壓繞組三相直流電阻不平衡,A比兩相B、C大12%左右。抬起變壓器外殼發(fā)現(xiàn)A相高壓I線圈短路在從上到下的第5段轉(zhuǎn)彎之間,它被炸毀了。為什么繞組匝間短路燒斷后繞組直流電阻只增加12%?這是由繞組結(jié)構(gòu)決定的。變壓器的繞組為高-低-高結(jié)構(gòu),即最外層為高壓I線圈,中間是低壓線圈,最里面是高壓II線圈。高壓I和高壓II串聯(lián)形成高壓繞組。一起,然后與高壓II串聯(lián)。
A1O1或A2O2的匝數(shù)相等,約占AO1匝數(shù)的1/4。
假設(shè)各段電阻有如下關(guān)系:
RAO1=RAO2=4RA2O2=2RO1O=4RAA1/3
正常情況下:
R(HV)=RO1O+RAO1/2=RAO1
A1O1事故熔斷后
R (HV) = RO1O+RAA1/2+RA2O2
即事故發(fā)生后高壓繞組的電阻比正常情況下的電阻大12.5%左右。
同理可以看出,匝間發(fā)生高壓I短路,導(dǎo)線燒斷,高壓繞組電阻會(huì)增加27%左右。對(duì)于普通的高低結(jié)構(gòu)變壓器,匝間短路線在高壓大區(qū)燒斷,高壓繞組電阻增加80%左右。根據(jù)以上經(jīng)驗(yàn)和計(jì)算,根據(jù)電阻變化,可以大致判斷故障區(qū)間。當(dāng)然,也有極少數(shù)情況,匝間短路后,導(dǎo)線并沒有全部燒斷,線圈的直流電阻也沒有明顯變化。